媒体聚焦
中铝股份所属山西新材料、云铝股份获央媒报道
来源: 经济日报,科技日报,山西新材料,云铝股份时间: 2026-06-01
近日,中铝股份所属的山西新材料、云铝股份分别获得《经济日报》和《科技日报》的关注报道,展现了中铝股份高质量发展取得的丰硕成果。
山西新材料
近日,《经济日报》头版头条以《山西非煤产业向新提质》为题,以中铝山西新材料为例,介绍了山西非煤产业向新提质,迈向精深加工、链式集群。
《经济日报》原文
近年来,山西省把非煤产业作为培育新质生产力、优化产业结构的重要突破口,推动产业朝高端化、智能化、绿色化方向稳步前行。数据显示,2025年,山西氧化铝产量达2072万吨,产能规模稳居全国第一梯队;稀有战略金属镓产能优势突出,国内半数金属镓是山西生产。
山西非煤矿产资源丰富,铝土矿、镁矿、耐火黏土储量稳居全国首位,铁矿、珍珠岩等30余种矿产资源储量位列全国前十。近年来,山西大力挖掘非煤矿产潜力,推动产业发展跳出单纯原料输出模式,向精深加工、链式集群方向全面升级,逐步搭建起铝土矿开采、氧化铝冶炼、电解铝生产、高端铝材深加工的完整产业链。运城、吕梁两大铝产业基地成型,孝义探明储量1.83亿吨的大型单体铝土矿床,为产业扩容提质筑牢资源后盾。
走进位于运城河津市的中铝山西新材料有限公司铝加工厂车间,设备高速运转,工人各司其职。公司董事长王磊告诉记者,依托完整产业链优势,企业经营效益稳步增长,“十四五”期间实现工业产值533.92亿元。
山西还将绿色发展贯穿矿产开采、冶炼加工全流程。通过智能矿山改造、绿色冶炼技术革新,持续推动产业降碳增效;借助绿色工艺盘活低品位矿产资源,大幅降低能耗和污染物排放。同时,山西依托绿电、零碳园区优势,以清洁能源赋能矿产精深加工,大力研发低碳铝合金、高端镁合金等新型材料,攻关高纯金属镓等核心技术。
山西省委副书记、省长卢东亮表示,山西将进一步发挥非煤矿产资源优势,提升技术、产品和市场竞争力,为保障国家产业链供应链安全贡献力量。
云铝股份
近日,《科技日报》以《摆脱进口依赖,粗轧机换上“中国心”》为题报道了云铝股份所属企业云铝阳宗海攻克有色冶金领域装备“卡脖子”难题,完成老旧产线核心粗轧机架国产化改造,大幅降低采购与运维成本、压缩抢修时长、提升设备稳定性与产能效益,彻底摆脱进口备件依赖,实现核心装备自主可控。并且该方案可为国内同行业老旧装备升级、核心技术自主化提供优秀示范,助力有色产业高质量发展。
《科技日报》原文
在有色冶金领域,高端合金生产线核心设备长期依赖进口,不仅采购成本高昂、供货周期漫长,还存在技术壁垒高、维修响应慢、生产稳定性差等痛点,严重制约产业高质量发展。加速推进核心装备自主可控,破解关键领域“卡脖子”难题的任务格外迫切。
记者日前在云南铝业股份有限公司阳宗海铝电解分公司(以下简称“云铝阳宗海公司”)看到:轧辊平稳转动,圆铝杆如赤色长龙般从轧机口奔涌而出。历经数月自主攻坚后,该公司普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线的4台核心粗轧机架,全部实现自主可控,并彻底摆脱进口备件依赖,为有色金属行业老旧装备升级、核心技术自主化提供了鲜活样本。
2009年投运的云铝阳宗海公司普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线,至今已运行了17年,是企业名副其实的“功勋产线”,承担合金线材轧制、成型、精加工关键工序。
近年来,随着公司产品结构转向高附加值合金领域,这条产线的合金产品占比已超过60%。作为4系、5系铝合金轧制的核心枢纽,4台进口粗轧机是整条产线的“核心引擎”。
然而,随着5系合金订单持续增长,粗轧机常年满负荷运行,故障频繁发生,给生产线造成不小冲击。据统计,2025年4台粗轧机共发生突发性故障7次——轴承损坏4次、齿轮磨损3次,累计停机时间达17天,不仅影响合金产品产销,也增加了抢修负担。
更棘手的是,这些进口粗轧机机架零件多达209个,结构精密,备件完全依赖进口,维护周期长、技术壁垒高,使得每次维修都陷入被动。
“不能再等,必须自主攻关,实现粗轧机核心部件国产化!”云铝阳宗海公司合金线材生产中心副经理罗建华介绍,在技术会上,公司领导果断拍板,正式启动国产化改造。
面对粗轧机复杂的结构,技术团队采用高精度扫描+逆向工程方案,逐件测绘、逐项比对,从材料选型、热处理工艺到加工精度反复试验。轧机工艺负责人代忠胜坦言:“最难的是与原有辊系、传动系统匹配,我们前后进行了十几轮模拟装配,才把累积误差控制在设计范围内。”
攻坚取得重大突破:国产化粗轧机机架单台成本仅12.5万元,与进口机架相比降幅超85%,且其性能完全达标,可直接替换原机架。技术团队同步推出“一备一”快速更换模式:提前装配好备用机架总成,故障时整体更换,将抢修时间从72小时缩短至4小时,效率提升94.4%。
2026年1月,4台国产化机架全部投用,至今未再发生一起核心故障,设备稳定性、连续性显著提升。经济效益一目了然:节约设备投资286万元、减少停机损失18.75万元、5系合金月均增产105吨、预计年增销售收入63万元,累计创效367万元。
“攻关的意义,远不止省钱,而在于摆脱了受制于人的处境,实现核心装备自主可控。”云铝阳宗海公司合金线材生产中心负责人李健说。目前改造方案已形成成熟技术包,可推广至国内有色金属加工、合金线材生产等行业,为老旧产线升级提供示范。
如今,云铝阳宗海公司圆杆2号生产线依旧轧机轰鸣。忙碌的场景虽不曾改变,但轧机里跳动的已是可控的“自主心”。